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怎樣對鐵水脫硫渣的特質進行改良?
作者:  來源: http://rayl.com.cn/gsxw/n1449.html   發布時間:2018-08-13

采用三種不同改性劑時,模擬脫后渣的配方和試驗數據見。脫硫渣的熔點一般都在1350~1400°C之間,基本滿足使用要求。由1400°C條件下,CaO-SiO2-Al2O3系極其相關黏度,脫前渣黏度一般為4~6Pas,而上述采用4改性劑的脫后渣黏度在1Pas以下,對于降低其黏度,改善其流動性,降低鐵損有顯著。

而使用重鋼原有脫硫渣改性劑和5改性劑時,脫后渣黏度偏高。由此可見,添加4改性劑,脫硫渣的性能將發生顯著的變化,其熔化性溫度和黏度將顯著降低,流動性將大為改善,顯然有利于脫硫渣中鐵珠的聚合和沉降,從而減輕和消除結殼現象;同時,有利于吸收脫硫時產生的固體狀渣,從而使脫硫渣易凝結成塊狀渣。  

在鋼鐵冶金溫度下,硫的穩定形態是氣體。但熱力學理論分析表明,金屬液中的硫不能自行聚集形成氣體逸出,而必須靠反應排除。也就是說,脫硫必須靠脫硫劑與鐵水產生化學反應來完成,隨著脫硫形成渣量的增加,溫降和鐵損也愈大,鐵損愈大。顯然,脫硫工藝不同,脫硫后渣成分和數量完全不一樣。對于脫硫前后渣性能和數量做過系統的研究,研究表明各個廠脫硫前的罐渣成分不盡相同;但與高爐渣比較,其化學成分的變化規律是一致的,即堿度(CaO/Si02)、MgO和S含量大為降低,Fe和MnO顯著提高。  

結論  

(1)脫硫渣改性劑熔點為930°C,黏度為0.627Pas(1250°C)。  

(2)在模擬脫后渣的對比實驗中,通過4改性劑改性的脫后渣其熔點一般在1350~1370°C之間,黏度在1Pas(在1410°C條件下),而較原重鋼使用的改性劑和5改性劑在模擬脫后渣的黏度和熔點上優越,能很好地降低爐渣堿度、降低爐渣熔化溫度,提高脫硫后鐵渣的流動性。  

(3)確定了脫硫渣改性劑的使用量為6g(模擬時設定的脫前渣為130g)。  

(4)通過在重鋼現場使用優化后的改性劑進行初步實驗,可以看出優化后的改性劑能改善渣的流動性、有利于扒渣、減少扒渣時間和扒渣過程中帶出來的鐵。